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公司基本資料信息
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燒結(jié)機(jī)頭電除塵器維修改造設(shè)備性能工作原理解說
燒結(jié)機(jī)靜電除塵器都是按100毫克每立方的排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),,現(xiàn)由于我國環(huán)保力度的加大,,排放限值一再降低,,因此之前的排放標(biāo)準(zhǔn)已無法滿足目前的環(huán)保要求,。由于一些鋼鐵行業(yè)的機(jī)頭電除塵器進(jìn),、出口煙道布置不合理,,造成除塵器電場內(nèi)氣流分布不均,,電場內(nèi)產(chǎn)生二次揚(yáng)塵影響效率。隨著電除塵器運(yùn)行時(shí)間的延長,,極板,、極線腐蝕變形,極板積灰,,振達(dá)設(shè)備老化,,以及燒結(jié)機(jī)煙氣自身特性,造成除塵器除塵效率不高,,影響排放,。
燒結(jié)機(jī)頭電除塵器維修改造性能特點(diǎn)
1、采用上部抽袋方式,, 了換袋的操作運(yùn)行,。
2、完善的控制系統(tǒng),,除塵系統(tǒng)的運(yùn)行,。
3、緊湊的進(jìn)出口風(fēng)道以及均風(fēng)裝置,氣流阻力小,。
4,、可實(shí)現(xiàn)不停機(jī)換袋,檢修不影響設(shè)備正常運(yùn)行,。
5,、采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰,清灰周期長,,消耗低,,可成倍提高濾袋與脈沖閥壽命。
6,、箱體采用氣密性設(shè)計(jì),,密封性好,檢查門用優(yōu)良的密封材料,,制作過程以*檢漏,,漏風(fēng)率低。
7,、采用脈沖噴吹清灰技術(shù),,清灰,,,排放濃度低,,漏風(fēng)系數(shù)小,能耗低,,鋼耗量少,,占地面積小,運(yùn)行穩(wěn)定,,經(jīng)濟(jì)效益好,。
電除塵器的陰極電暈線常采用的是BS與RS管狀芒刺線,陰極屬于放線的模式,,芒刺的電子以及離子流比較集中,,放電的強(qiáng)度將大大提升,并且在對應(yīng)的前部產(chǎn)生電風(fēng),,使場強(qiáng)發(fā)生一定的變化,,對于一些顆粒較小的粉塵不能達(dá)到良好的除塵效果。并且燒結(jié)機(jī)頭的煙氣濕度較高,、黏度較大,、電阻較高,容易使電除塵器出現(xiàn)結(jié)球的情況,,如果不能進(jìn)行及時(shí)地處理,,會使得除塵器中的陰極芒刺線逐漸被粉塵包圍,,使電暈封閉,除塵效率大大降低,。
燒結(jié)機(jī)頭電除塵器維修改造存在的問題主要有兩方面:一是設(shè)備本體嚴(yán)重老化,。該電除塵器已運(yùn)行20余年,許多零部件損壞,、變形或者老化,,甚至腐蝕,。陰極小框架,、陽極板等均有扭曲、變形,、脫焊,、磨損等情況;灰斗、殼體及進(jìn)出口喇叭也均存在殼體腐爛導(dǎo)致漏風(fēng)等現(xiàn)象;此外,,振打裝置磨損嚴(yán)重等均影響了除塵器的正常運(yùn)行,;二是收塵面積不足。為滿足現(xiàn)行**標(biāo)準(zhǔn),,對燒結(jié)機(jī)機(jī)頭電除塵器進(jìn)行分析,,計(jì)算得出所需除塵面積為14996.7m2,遠(yuǎn)大于總收塵面積8845m2,,故不能滿足達(dá)標(biāo)要求,。
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我公司集除塵器的設(shè)計(jì),、制造、安裝,、調(diào)試及售后服務(wù)于一體,,致力于大氣污染治理設(shè)備,具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),。目前,,生產(chǎn)四大系列除塵設(shè)備:布袋除塵器、旋風(fēng)除塵器,、靜電除塵器和濕式除塵器,,并生產(chǎn)各種:除塵布袋、濾袋漲圈,、卡箍,、骨架口底、除塵骨架,、 脈沖電磁閥,、 脈沖控制儀,、控制柜、 除塵文氏管,、星型卸料器,、手動(dòng)插板閥、 輸送機(jī)設(shè)備,、通風(fēng)蝶閥等除塵配件,。公司下轄除塵整機(jī)制造廠,濾布生產(chǎn)廠,、布袋加工廠,、脈沖閥制造廠和安裝公司。由于業(yè)績突出,,先后被滄州市評為“消費(fèi)者信得過單位.